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立磨主電機(jī)軸瓦側(cè)面巴氏合金磨損原因分析
我公司制備生料的主機(jī)設(shè)備是史密斯ATOX50輥式立磨,驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)減速機(jī):FLENDER KMPS546,3767kW;主電機(jī)是湘電YRKK900-6,4000kW,10kW高壓電機(jī),傳動(dòng)簡(jiǎn)圖如下:
1 故障現(xiàn)象
該生料制備系統(tǒng)自2010年5月份投入運(yùn)行以來,運(yùn)轉(zhuǎn)一直正常。但于2012年1月5日1時(shí)30分,中控操作員發(fā)現(xiàn)主電機(jī)前軸瓦溫度不斷升高,逐漸升至跳停溫度:65℃,立即通知現(xiàn)場(chǎng)巡檢工進(jìn)行處理,巡檢工隨即用軸流風(fēng)機(jī)向前軸瓦吹風(fēng)降溫,但僅維持到5日8時(shí)30分立磨因前軸瓦溫度過高而跳停。公司技術(shù)部組織技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,手試軸瓦瓦座溫度及回油溫度均不高,電機(jī)油站顯示油箱溫度為20℃。于是采取如下措施:加大供油量、更換熱電阻(排除熱電阻故障出現(xiàn)假信號(hào))、調(diào)整磨機(jī)跳停聯(lián)鎖軸瓦溫度值(由65℃調(diào)整至70℃),期間試開磨機(jī)兩次,但即使在不下料的情況下,電機(jī)前軸瓦瓦溫也迅速上升,且一次比一次上升的快。由此判斷,電機(jī)前軸瓦已出現(xiàn)問題,不能再繼續(xù)開機(jī),需立即抽瓦檢查。
2 抽瓦檢查
拆去電機(jī)前軸瓦上蓋后,即發(fā)現(xiàn)下瓦座在靠近聯(lián)軸器側(cè)的空隙中有大量的巴氏合金碎片(見圖4),證實(shí)了前面軸瓦受損的判斷。拆下上軸瓦檢查,軸瓦工作面無損傷,但靠近聯(lián)軸器側(cè)的軸瓦側(cè)面的巴氏合金已被軸肩嚴(yán)重磨損,原來4mm(見圖2)的厚度只剩下1.5mm(見圖3)。再檢查下軸瓦,發(fā)現(xiàn)下軸瓦的側(cè)面已與軸肩緊密接觸,軸瓦側(cè)面的巴氏合金被磨損也是必然的了。
在如圖1所示位置放置千斤頂,松開主電機(jī)后軸瓦的上壓蓋固定螺栓,拆除RAK710聯(lián)軸器鋼膜片處的聯(lián)接螺栓,用千斤頂將電機(jī)主軸稍稍頂起,周向轉(zhuǎn)動(dòng)下軸瓦(如感覺吃力,可再抬升千斤頂,注意起升幅度要盡量。钡綄⑾螺S瓦抽出。檢查發(fā)現(xiàn),下軸瓦一個(gè)側(cè)面與上軸瓦磨損情況相同,其工作面在靠聯(lián)軸器側(cè)有100mm寬也有磨損,好在磨損量不是很大,刮研修復(fù)后應(yīng)該還能繼續(xù)使用。
至此,電機(jī)前軸瓦發(fā)熱是因?yàn)樯、下軸瓦的側(cè)面與軸肩摩擦而引起的,很明顯是竄軸了,雖然供油壓力、油量、油溫正常,但軸瓦也會(huì)迅速升溫而導(dǎo)致主機(jī)跳停。
3 原因分析
根據(jù)軸瓦側(cè)面與軸肩接觸摩擦情況來看,可以肯定是電機(jī)主軸向尾部竄動(dòng)了,且竄動(dòng)量較大,至少有5mm(軸瓦側(cè)面與軸肩原有2.5mm的間隙,現(xiàn)在軸瓦側(cè)面的巴氏合金又被磨損掉2.5mm,二者之和為5mm),那么找到電機(jī)主軸為什么會(huì)向后竄動(dòng)則是解決問題的關(guān)鍵。
3.1 機(jī)械方面
(1)可能是主減速機(jī)高速軸軸向竄動(dòng)量過大引起的。我們使用千斤頂與百分表配合,測(cè)出高速軸的軸向竄動(dòng)量是0.45mm,小于其正常的竄動(dòng)量0.5。這種可能性可排除;
(2)可能是聯(lián)軸器問題。本驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)所用聯(lián)軸器是RAK710型聯(lián)軸器,其一端與電機(jī)相連的是彈性柱銷式聯(lián)軸器,另一端與減速機(jī)相連的對(duì)輪間裝有鋼膜片(見圖1)。通過觀察,聯(lián)軸器裝有彈性塊的一側(cè)沒有問題,在裝有鋼膜片的一側(cè),發(fā)現(xiàn)鋼膜片有輕微變形和少量斷裂,因沒有太大異常,當(dāng)時(shí)把聯(lián)軸器方面的原因也排除了。
3.2電氣方面
電氣方面能影響電機(jī)主軸竄動(dòng)的唯一因素就是磁中心線在開停、車時(shí)不重合而產(chǎn)生的少量竄動(dòng),經(jīng)與公司電氣主管溝通,結(jié)論是磁中線引起的竄動(dòng)量也是微乎其微,根本不足以引起軸瓦與軸肩接觸摩擦;況且出現(xiàn)軸瓦發(fā)熱之前,主電機(jī)一直運(yùn)轉(zhuǎn)正常,那么電氣方面的原因也可以排除。
4 應(yīng)急措施
因?yàn)樯蠋靸?nèi)的生料已不足以維持窯的正常生產(chǎn),立磨急需開機(jī),因最根本的原因沒有找到,情急之下我們采取了應(yīng)急措施:
拆下的上、下軸瓦經(jīng)過刮瓦,并用紅丹粉涂沫與軸配研后安裝,發(fā)現(xiàn)下軸瓦的側(cè)面與主軸軸肩間隙太小,用150mm塞尺測(cè)量后,只有0.03mm(見圖3),很明顯,如以這樣的間隙安裝,開機(jī)后二者還會(huì)摩擦發(fā)熱而造成主機(jī)再次跳停。于是再次取出下軸瓦,將軸瓦下瓦座與電機(jī)前面板間的調(diào)整墊片組拆除了一片,厚度2mm(原墊片組共有兩片,一片2mm,一片3mm),使軸瓦安裝后,保證軸瓦側(cè)面與軸肩有2mm的間隙。墊片組位置如圖4照片。
圖4 下瓦座與電機(jī)前面板間的調(diào)整墊片組
5 試車
用汽油清理干凈軸瓦油室,按照拆瓦順序,將拆除墊片后的下瓦座、上、下軸瓦、甩油環(huán)、上瓦蓋均安裝到位,移除千斤頂,將鋼膜片聯(lián)軸器螺栓按規(guī)定的力矩?cái)Q緊,檢查現(xiàn)場(chǎng)無雜物,開啟主電機(jī)油站,調(diào)整油位,于6日零晨30分開啟主電機(jī),現(xiàn)場(chǎng)溫度儀表顯示前后軸瓦溫度均勻上升,半小時(shí)后,前軸瓦溫度穩(wěn)定在58.5℃,后軸瓦溫度穩(wěn)定在45.1℃,雖比以前正常運(yùn)行時(shí)高10~20℃,但也在正常范圍內(nèi),隨開始投料,投料量保持在380 t/h,在確保電機(jī)軸瓦溫度不上升的情況下慢慢加大投料量至420 t/h。
這樣運(yùn)轉(zhuǎn)至6日上午10時(shí),主電機(jī)前軸瓦溫度又出現(xiàn)了異常,開始不停上升,雖增加風(fēng)機(jī)吹風(fēng)降溫,但瓦溫仍慢慢逼近先前設(shè)置的主機(jī)跳停值:70℃。毫無疑問,電機(jī)主軸再次后竄,致使軸肩與軸瓦側(cè)面接觸摩擦造成軸瓦發(fā)熱,不得已于12時(shí)15分再次停磨檢查。
6 發(fā)現(xiàn)原因
我們此次把檢查的重點(diǎn)放在了聯(lián)軸器上,移除防護(hù)罩,通過對(duì)聯(lián)軸器的認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)裝有鋼膜片的聯(lián)軸器兩對(duì)輪間距明顯增加(已由規(guī)定的29mm增加至37mm),膜片已有多處出現(xiàn)斷裂、松散?磥磉@才是引起主電機(jī)主軸向尾部竄動(dòng)的罪魁禍?zhǔn),先前鋼膜片的變形、少量斷裂,已推?dòng)電機(jī)主軸向尾部方向竄動(dòng),但沒有引起我們的注意;又經(jīng)過中間兩次開停機(jī),已受損的鋼膜片在磨機(jī)啟動(dòng)時(shí)巨大扭矩的作用下出現(xiàn)大量斷裂,變形加劇,膜片與膜片之間的間隙進(jìn)一步變大,于是推動(dòng)電機(jī)主軸向尾部竄動(dòng),使軸瓦側(cè)面與軸肩再次接觸摩擦而引起發(fā)熱。
7 處理方法
最根本的原因找到了,處理起來也就更有目的性了。拆除損壞的鋼膜片(已完全碎掉,見圖5照片),開啟電機(jī)油站,將電機(jī)主軸向前頂,使鋼膜片聯(lián)軸器兩對(duì)輪的間距達(dá)到要求值:29mm。更換新的鋼膜片,開機(jī)試車,空試沒有問題,帶上負(fù)荷后連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)兩天,電機(jī)前軸瓦溫度穩(wěn)定在38.2℃,后軸瓦溫度穩(wěn)定在37.1℃,徹底恢復(fù)到了正常狀態(tài)。
圖5 碎裂的鋼膜片
8 結(jié)束語
本次事故給了我們深刻的教訓(xùn),事后技術(shù)部的全體人員也作了全面的總結(jié),一致認(rèn)為這是平時(shí)檢查不到位,出現(xiàn)運(yùn)行故障時(shí)分析、查找原因又不徹底而導(dǎo)致在處理這一故障的過程中走了彎路,愿我們的教訓(xùn)能給讀者朋友帶來幫助。
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